Suche
Lieber Nutzer, die Forumssoftware wurde aktualisiert. Für die Erstanmeldung musst Du bitte dein Passwort zurücksetzen.
Dear user, the forum software has been updated. For the first login please reset your password.
Achtung!!!! Bitte l...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Achtung!!!! Bitte lesen!!!

18 Beiträge
9 Benutzer
0 Likes
5,546 Ansichten
Thomas Semmler
(@thomasdbg)
Beiträge: 1091
Noble Member
Themenstarter
 

Moin, Folks!

Stepcraft hat feststellen müssen, dass die letzte Charge X-Z Verbinder nicht so sauber geschnitten wurden, wie die eigenen Qualitätsvorgaben sind. Leider ist nun nicht festzustellen, wieviele Verbinder betroffen sind. Daher bin ich gebeten worden, hier darauf hinzuweisen. Wer jüngst eine Maschine der Serie 2 erworben hat, möge sich bitte mal den X-Z Verbinder anschauen und gegebenenfalls mit Stepcraft Kontakt aufnehmen. Das Teil funktioniert zwar, aber es soll ja schon alles so sein, wie man es von Stepcraft gewohnt ist!

Kleine Anmerkung noch, Stepcraft bittet selbstredend darum, etwaige Umstände zu entschuldigen!

Anbei zwei Bilder zum Vergleich!

Richtig:

Falsch:

Produktevangelist 🙂

Es grüßt mit der Ihm gegebenen Freundlichkeit...

...der Thomas

 
Veröffentlicht : 25/04/2015 9:51 am
 Andi
(@acrobat)
Beiträge: 25
Eminent Member
 

Habe heute eine Stepcraft 840 gekauft, wieviel ist denn normal und was ist zuviel? Bei mir sind praktisch bei allen orangen Bauteilen die Kanten unsauber und die meisten Öffnungen haben Stufen wie auf dem dritten Bild...

 
Veröffentlicht : 25/04/2015 5:14 pm
(@drilldevil)
Beiträge: 1399
Noble Member
 

montags-produktion ? willst du von hand mit ner rundfeile nacharbeiten ? wenn nein ==> umtausch.

Andreas

 
Veröffentlicht : 25/04/2015 7:06 pm
ZenziWerken
(@speedo)
Beiträge: 901
Noble Member
 

Oops, haben sie ihren Wasserstrahlschneider nach der Wartung von nicht spielfrei eingestellt :whistle:
Das sieht doch genau so aus wie diese Posts: ööh Kreise sind nicht rund ...

Daniel
-----
zenziwerken.de « dxf-downloads von kreativen Projekten
cnc-wiki.de « lesen ... lernen ... fräsen

 
Veröffentlicht : 25/04/2015 7:09 pm
Andreas
(@magio2)
Beiträge: 2619
Famed Member
 

@Acrobat:
Also bis auf S3 sieht das doch eher aus wie zuviel Lack, oder?

SC 420 mit DIY parallel + Proxxon mit Mod + HF500 + SprintLayout + LibreCAD/QCAD + FreeCAD +WinPC starter/USB->EstlCAM + EstlCAM LPTAdapter + EstlCAM Handrad + DIY Vakuumtisch

Gruß, Andreas

 
Veröffentlicht : 25/04/2015 7:33 pm
 Andi
(@acrobat)
Beiträge: 25
Eminent Member
 

Nein hab mit dem Skalpell mal kurz nachgearbeitet da ist nicht viel Lack drauf man schneidet direkt ins Alu. Das Alu kann man übrigens mit einer Xacto Klinge gut nachschneiden... aber bei dem Preis darf das eigentlich nicht sein.

 
Veröffentlicht : 25/04/2015 8:07 pm
Andreas
(@magio2)
Beiträge: 2619
Famed Member
 

Sieht Stepcraft ja auch so. Also ... umtauschen ...

Ab einer bestimmten Anzahl an Maschinen- & Teile-Umsatz wird QA eben meist auf Stichproben umgestellt.

Ich sags ja immer wieder: Am besten man macht alles selbst, dann ist es auch so, wie man es sich vorstellt 😆

SC 420 mit DIY parallel + Proxxon mit Mod + HF500 + SprintLayout + LibreCAD/QCAD + FreeCAD +WinPC starter/USB->EstlCAM + EstlCAM LPTAdapter + EstlCAM Handrad + DIY Vakuumtisch

Gruß, Andreas

 
Veröffentlicht : 25/04/2015 8:51 pm
 Andi
(@acrobat)
Beiträge: 25
Eminent Member
 

Da geb ich dir recht, aber zum alles selber machen weil die Qualität von ARF Fliegern dauernd sinkt habe ich ja die Stepcraft gekauft :silly:

 
Veröffentlicht : 25/04/2015 8:59 pm
Andreas
(@magio2)
Beiträge: 2619
Famed Member
 

Ich meint ja nicht dich. Stepcraft soll die Teile selbst herstellen, dann wissen sie auch, was sie da in die schnuckeligen Pakete packen. 😆

SC 420 mit DIY parallel + Proxxon mit Mod + HF500 + SprintLayout + LibreCAD/QCAD + FreeCAD +WinPC starter/USB->EstlCAM + EstlCAM LPTAdapter + EstlCAM Handrad + DIY Vakuumtisch

Gruß, Andreas

 
Veröffentlicht : 25/04/2015 9:40 pm
(@drilldevil)
Beiträge: 1399
Noble Member
 

andreas, noch lohnt das nicht. ein laser- oder wasserstrahlschneider muss laufen, laufen, laufen, ... damit er sich rentiert. am besten 3 schichten am stück. die investition ist für n unternehmen mit 15 ? mitarbeitern dann doch noch n bissl groß.

wir hatten in der alten firma an jedem der drei standorte je einen laser, der neueste konnte bis 20 mm edelstahl schneiden. was soll ich sagen, eine schicht maximal, und nicht kontinuierlich istdie maschine gelaufen. zu wenig. war garantiert ein faktor warum die firma pleite gegangen ist.

die wartung ist auch nicht zu vernachlässigen, alle arsch lang optik reinigen, linsen und spiegel tauschen. das geht ins geld. und beim laser ist das schutzgas auch ein kostenfaktor. laufend steht der tanklaster vor der tür und pumpt das gas in den miettank.

Andreas

 
Veröffentlicht : 25/04/2015 9:50 pm
(@sundog)
Beiträge: 60
Trusted Member
 

Bei meiner 2/420 ist das Teil super gearbeitet, ausser das der Schalter für die X-Achse nicht auslöst, das Blech dazu ist zu kurz oder zu unsauer gearbeitet, die Referenzfahrt muss ich abbrechen, da die Maschine an der Stelle hängen bleibt. Denke ich werde da etwas draufkleben, so das der Schalter auch auslöst. Sonst bin ich mit der 2/420 erst einmal zufrieden und freue mich auf das erste gefräste Teil (wird was für die Frau aus Holz werden).
Manuell fährt die Maschien wie sie soll, ich musste allerdins die Gehäuse-Schrauben aller Achsen löschen und die Motoren an die jeweiligen Endpunkte fahren, das passte vorher nicht und ich musste bei der z.B. Y-Achse jeweils ca 5cm vor dem Ende anhalten, weil das Portal nicht weiterfahren wollte -> Schrauben gelöst, bis zum Endpunkt gefahren, Schrauben festgezogen und dann lief es....

----------------------
Gruss
Jan-Malte

 
Veröffentlicht : 26/04/2015 5:18 pm
 Andi
(@acrobat)
Beiträge: 25
Eminent Member
 

Hoi,

wie waren denn die Passungen? Bei mir ist alles sehr lose, das Kugellager im Frässpindelhalter (unten auf der Z Achse) geht auf der einen Seite kaum rein ohne nacharbeiten, auf der andern mehrere Zehntel Spiel -> ist das normal?

Gruss Andi

 
Veröffentlicht : 26/04/2015 5:42 pm
Frenske
(@papje)
Beiträge: 88
Estimable Member
 

Bei meiner 2/420 ist das Teil super gearbeitet, ausser das der Schalter für die X-Achse nicht auslöst, das Blech dazu ist zu kurz oder zu unsauer gearbeitet, die Referenzfahrt muss ich abbrechen, da die Maschine an der Stelle hängen bleibt. Denke ich werde da etwas draufkleben, so das der Schalter auch auslöst. Sonst bin ich mit der 2/420 erst einmal zufrieden und freue mich auf das erste gefräste Teil (wird was für die Frau aus Holz werden).
Manuell fährt die Maschien wie sie soll, ich musste allerdins die Gehäuse-Schrauben aller Achsen löschen und die Motoren an die jeweiligen Endpunkte fahren, das passte vorher nicht und ich musste bei der z.B. Y-Achse jeweils ca 5cm vor dem Ende anhalten, weil das Portal nicht weiterfahren wollte -> Schrauben gelöst, bis zum Endpunkt gefahren, Schrauben festgezogen und dann lief es....

Ich habe mit den x-Achse das gleiche Problem, zu kurz! Vielleicht das Blech etwas biegen!

Autodesk Inventor 3D / Altium PCB Designer / 3D printing / Winpc-NC / UCCNC / Mach3 / Proxcon IBS/E > Stepcraft 2/600 - Google translate Dutch > German is my best friend

 
Veröffentlicht : 26/04/2015 6:03 pm
Helmut Brunn
(@mogul)
Beiträge: 791
Prominent Member
 

Hallo Andi,
je nach Fertigungsverfahren ist eine gewisse Toleranz in der Winkligkeit des Schnittes ganz normal. Beim Wasserstrahlschneiden sind es schon mal ein paar Zehntel Millimeter. Auch beim Farbauftrag ist eie gewisse Toleranz nicht vermeidbar. In einem bestimmten Rahmen, abhängig davon welche Toleranzen SC hier zulässt, ist das normal.
Ob das Teil noch innerhalb der Toleranzen ist kann dir nur Stepcraft beantworten.

Gruß
Helmut

 
Veröffentlicht : 26/04/2015 6:09 pm
(@sundog)
Beiträge: 60
Trusted Member
 

Ich habe mit den x-Achse das gleiche Problem, zu kurz! Vielleicht das Blech etwas biegen!

Das Blech biegen wird nix bringen, die Lippe ist schlichtweg 1 mm zu kurz oder der Lack ist zu grosszügig aufgetragen, aber alles nix schlimmes.
Denke Stepcraft wird mitlesen und die Kleinigkeiten auch bald im Griff haben. Bin da noch ganz entspannt, dafür läuft der Rest der maschine zuverlässig, nur fräsen konnte ich halt noch nicht 😉

----------------------
Gruss
Jan-Malte

 
Veröffentlicht : 27/04/2015 12:24 pm
Seite 1 / 2
Teilen: