Achtung!!!! Bitte lesen!!!
Moin, Folks!
Stepcraft hat feststellen müssen, dass die letzte Charge X-Z Verbinder nicht so sauber geschnitten wurden, wie die eigenen Qualitätsvorgaben sind. Leider ist nun nicht festzustellen, wieviele Verbinder betroffen sind. Daher bin ich gebeten worden, hier darauf hinzuweisen. Wer jüngst eine Maschine der Serie 2 erworben hat, möge sich bitte mal den X-Z Verbinder anschauen und gegebenenfalls mit Stepcraft Kontakt aufnehmen. Das Teil funktioniert zwar, aber es soll ja schon alles so sein, wie man es von Stepcraft gewohnt ist!
Kleine Anmerkung noch, Stepcraft bittet selbstredend darum, etwaige Umstände zu entschuldigen!
Anbei zwei Bilder zum Vergleich!
Richtig:
Falsch:
Produktevangelist 🙂
Es grüßt mit der Ihm gegebenen Freundlichkeit...
...der Thomas
montags-produktion ? willst du von hand mit ner rundfeile nacharbeiten ? wenn nein ==> umtausch.
Andreas
Oops, haben sie ihren Wasserstrahlschneider nach der Wartung von nicht spielfrei eingestellt :whistle:
Das sieht doch genau so aus wie diese Posts: ööh Kreise sind nicht rund ...
Daniel
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@Acrobat:
Also bis auf S3 sieht das doch eher aus wie zuviel Lack, oder?
SC 420 mit DIY parallel + Proxxon mit Mod + HF500 + SprintLayout + LibreCAD/QCAD + FreeCAD +WinPC starter/USB->EstlCAM + EstlCAM LPTAdapter + EstlCAM Handrad + DIY Vakuumtisch
Gruß, Andreas
Nein hab mit dem Skalpell mal kurz nachgearbeitet da ist nicht viel Lack drauf man schneidet direkt ins Alu. Das Alu kann man übrigens mit einer Xacto Klinge gut nachschneiden... aber bei dem Preis darf das eigentlich nicht sein.
Sieht Stepcraft ja auch so. Also ... umtauschen ...
Ab einer bestimmten Anzahl an Maschinen- & Teile-Umsatz wird QA eben meist auf Stichproben umgestellt.
Ich sags ja immer wieder: Am besten man macht alles selbst, dann ist es auch so, wie man es sich vorstellt 😆
SC 420 mit DIY parallel + Proxxon mit Mod + HF500 + SprintLayout + LibreCAD/QCAD + FreeCAD +WinPC starter/USB->EstlCAM + EstlCAM LPTAdapter + EstlCAM Handrad + DIY Vakuumtisch
Gruß, Andreas
Da geb ich dir recht, aber zum alles selber machen weil die Qualität von ARF Fliegern dauernd sinkt habe ich ja die Stepcraft gekauft :silly:
Ich meint ja nicht dich. Stepcraft soll die Teile selbst herstellen, dann wissen sie auch, was sie da in die schnuckeligen Pakete packen. 😆
SC 420 mit DIY parallel + Proxxon mit Mod + HF500 + SprintLayout + LibreCAD/QCAD + FreeCAD +WinPC starter/USB->EstlCAM + EstlCAM LPTAdapter + EstlCAM Handrad + DIY Vakuumtisch
Gruß, Andreas
andreas, noch lohnt das nicht. ein laser- oder wasserstrahlschneider muss laufen, laufen, laufen, ... damit er sich rentiert. am besten 3 schichten am stück. die investition ist für n unternehmen mit 15 ? mitarbeitern dann doch noch n bissl groß.
wir hatten in der alten firma an jedem der drei standorte je einen laser, der neueste konnte bis 20 mm edelstahl schneiden. was soll ich sagen, eine schicht maximal, und nicht kontinuierlich istdie maschine gelaufen. zu wenig. war garantiert ein faktor warum die firma pleite gegangen ist.
die wartung ist auch nicht zu vernachlässigen, alle arsch lang optik reinigen, linsen und spiegel tauschen. das geht ins geld. und beim laser ist das schutzgas auch ein kostenfaktor. laufend steht der tanklaster vor der tür und pumpt das gas in den miettank.
Andreas
Bei meiner 2/420 ist das Teil super gearbeitet, ausser das der Schalter für die X-Achse nicht auslöst, das Blech dazu ist zu kurz oder zu unsauer gearbeitet, die Referenzfahrt muss ich abbrechen, da die Maschine an der Stelle hängen bleibt. Denke ich werde da etwas draufkleben, so das der Schalter auch auslöst. Sonst bin ich mit der 2/420 erst einmal zufrieden und freue mich auf das erste gefräste Teil (wird was für die Frau aus Holz werden).
Manuell fährt die Maschien wie sie soll, ich musste allerdins die Gehäuse-Schrauben aller Achsen löschen und die Motoren an die jeweiligen Endpunkte fahren, das passte vorher nicht und ich musste bei der z.B. Y-Achse jeweils ca 5cm vor dem Ende anhalten, weil das Portal nicht weiterfahren wollte -> Schrauben gelöst, bis zum Endpunkt gefahren, Schrauben festgezogen und dann lief es....
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Gruss
Jan-Malte
Hoi,
wie waren denn die Passungen? Bei mir ist alles sehr lose, das Kugellager im Frässpindelhalter (unten auf der Z Achse) geht auf der einen Seite kaum rein ohne nacharbeiten, auf der andern mehrere Zehntel Spiel -> ist das normal?
Gruss Andi
Bei meiner 2/420 ist das Teil super gearbeitet, ausser das der Schalter für die X-Achse nicht auslöst, das Blech dazu ist zu kurz oder zu unsauer gearbeitet, die Referenzfahrt muss ich abbrechen, da die Maschine an der Stelle hängen bleibt. Denke ich werde da etwas draufkleben, so das der Schalter auch auslöst. Sonst bin ich mit der 2/420 erst einmal zufrieden und freue mich auf das erste gefräste Teil (wird was für die Frau aus Holz werden).
Manuell fährt die Maschien wie sie soll, ich musste allerdins die Gehäuse-Schrauben aller Achsen löschen und die Motoren an die jeweiligen Endpunkte fahren, das passte vorher nicht und ich musste bei der z.B. Y-Achse jeweils ca 5cm vor dem Ende anhalten, weil das Portal nicht weiterfahren wollte -> Schrauben gelöst, bis zum Endpunkt gefahren, Schrauben festgezogen und dann lief es....
Ich habe mit den x-Achse das gleiche Problem, zu kurz! Vielleicht das Blech etwas biegen!
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Hallo Andi,
je nach Fertigungsverfahren ist eine gewisse Toleranz in der Winkligkeit des Schnittes ganz normal. Beim Wasserstrahlschneiden sind es schon mal ein paar Zehntel Millimeter. Auch beim Farbauftrag ist eie gewisse Toleranz nicht vermeidbar. In einem bestimmten Rahmen, abhängig davon welche Toleranzen SC hier zulässt, ist das normal.
Ob das Teil noch innerhalb der Toleranzen ist kann dir nur Stepcraft beantworten.
Gruß
Helmut
Ich habe mit den x-Achse das gleiche Problem, zu kurz! Vielleicht das Blech etwas biegen!
Das Blech biegen wird nix bringen, die Lippe ist schlichtweg 1 mm zu kurz oder der Lack ist zu grosszügig aufgetragen, aber alles nix schlimmes.
Denke Stepcraft wird mitlesen und die Kleinigkeiten auch bald im Griff haben. Bin da noch ganz entspannt, dafür läuft der Rest der maschine zuverlässig, nur fräsen konnte ich halt noch nicht 😉
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Gruss
Jan-Malte
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